目(mù)前(qián),全變頻吊具電(diàn)纜卷筒係統已在港口生產(chǎn)中得到廣泛應用(yòng),但(dàn)在控製方式以(yǐ)及機(jī)械結構上仍存(cún)在不足(zú),表(biǎo)現為(wéi)係統(tǒng)控製電(diàn)路複雜,故(gù)障環節較(jiào)多,極(jí)易發生係統故(gù)障,掉電(diàn)纜、損(sǔn)壞電纜事故,時常(cháng)造成岸邊集裝箱起重(chóng)機(以下簡稱岸橋)長時間停機現象。本文根據實際工況設(shè)計實施了一套新的吊具卷纜係統(tǒng)。該係統使用(yòng)帶編(biān)碼器的變頻電機(jī)進行閉環(huán)控製,機械機構以卷筒與緩衝(chōng)器配(pèi)合使用(yòng),通過機車PLC控製程序,根(gēn)據(jù)不同工況輸出力(lì)矩給(gěi)定致變(biàn)頻器,變(biàn)頻器驅動電機,通過(guò)減速箱直接帶動卷筒。這種控製方式有效提高了(le)係統的運行可靠性(xìng)。
1 改造方案(àn)
1.1 方案(àn)比較
根據綜合分析(xī)整個係統(tǒng)的科學性、機械結構的(de)安全使用(yòng)要求(qiú)、設備性能參數(shù)的優化、電控類型(xíng)和產品的選擇、改造(zào)費用和周期(qī)等因素,提出(chū)了三種岸橋吊具(jù)動力卷筒係統的(de)改造(zào)方(fāng)案(àn)。
(1) 電纜卷盤方(fāng)案(àn)。采(cǎi)用(yòng)電纜卷(juàn)盤結構,使(shǐ)用安(ān)川公司(sī)生(shēng)產的A1000變頻器,驅動2台專用變頻電機(jī),通過磁滯連軸器和減(jiǎn)速箱帶動卷盤跟吊(diào)具(jù)運轉,變頻器的控製由機車(chē)PLC實現,為(wéi)速度控(kòng)製,且(qiě)輸出的速度(dù)是(shì)平滑無級的,另(lìng)外此係(xì)統沒有速度反饋,為開環控(kòng)製。
(2) 電纜(lǎn)卷筒方案。采(cǎi)用卷筒機械結構,簡化控製回路。更換電纜卷筒(tǒng)采用雙支撐結構(gòu),改(gǎi)型垂纜減速箱將錐型(xíng)齒輪改(gǎi)為直式齒(chǐ)輪。使用一(yī)台(tái)電機驅動卷纜,變頻器升級,采用通訊控製方(fāng)式(shì)的電氣設計簡化控製流(liú)程(chéng),減少控製元件。根(gēn)據起升機構的(de)運(yùn)行位置(zhì)與(yǔ)速度實現力(lì)矩控製(zhì)與閉環控製。
(3)局部改進方案。原機(jī)械結構(gòu)不變,在電纜卷筒東側增加支撐點(diǎn),采(cǎi)用直(zhí)式齒輪減速箱。2台電機(jī)不變,升級變頻器,電氣(qì)元件重新選型更新,減(jiǎn)少相(xiàng)關控製(zhì)器件。控(kòng)製方式不變(biàn),將故障高發部位(wèi)升級換(huàn)型。
以上三種改(gǎi)造方案(àn)中,經(jīng)分析比較,最(zuì)終選定電纜卷(juàn)筒方案(àn),從電氣與機械(xiè)方麵對裝卸橋(qiáo)吊具動力電纜(lǎn)係統進行全麵升級,優化控製流程。
1.2 工況設計
該係統控(kòng)製吊具(jù)電纜(lǎn)跟(gēn)隨吊具上下運動進行收放動(dòng)作(zuò),在(zài)正常情(qíng)況下,起重機PLC收到吊具手柄信息,就向電纜卷筒係(xì)統發出啟(qǐ)動指令;電纜(lǎn)卷(juàn)筒係統變頻器(qì)立即啟動(dòng)實現轉矩控製(同時製動器打開),並(bìng)立即(jí)反饋起重機“電纜卷筒係統已經運(yùn)行信號”;收到(dào)此信號(hào)後,吊具起升才(cái)可以(yǐ)運行;起重(chóng)機(jī)吊具停止到零速後,電(diàn)纜卷(juàn)筒係統再延時停(tíng)止。
在控(kòng)製方式上(shàng),根據起(qǐ)升機構的運(yùn)行情況,將卷纜係統分(fèn)為6種工況。通過岸(àn)橋主控係統采(cǎi)集(jí)設備信(xìn)息,經過分析運算得出卷纜所處工況,輸出給變頻器相應的力矩給定,保證電纜在作業中保持良好的拉伸力,從而不(bú)會對電(diàn)纜產生損(sǔn)傷。
根據前期調(diào)研,該(gāi)設計方案具(jù)有一定(dìng)的可行性。其中更換電纜(lǎn)卷筒、改型垂纜減速箱、采用雙支撐結構等一係列硬件改進措施(shī)提(tí)高了設備安全性能。將2台電(diàn)機更(gèng)換為1台電機(jī)驅(qū)動卷纜,降低設備維護(hù)成(chéng)本,變(biàn)頻器升級為安川A1000型(xíng)號,采(cǎi)用通訊控製(zhì)方式的電氣設計簡(jiǎn)化了控製流程,使係統更加科學。
2 實施(shī)方案
2.1 方案概述(shù)
更換電(diàn)纜卷筒(tǒng),采用雙支(zhī)撐結(jié)構(gòu),改型卷纜(lǎn)減速箱,將2台電機更(gèng)換為1台電機驅動(dòng)卷(juàn)纜,變(biàn)頻器升級為安川A1000型號(hào),編碼器(qì)、超速開(kāi)關(guān)、製動(dòng)器及電控櫃內各電(diàn)氣元件(jiàn)整體升(shēng)級換(huàn)型(xíng)。
2.2 主要元件升級(jí)
(1) 電動機。根據設計要(yào)求(qiú),將用1台較(jiào)大功(gōng)率的電機替(tì)代(dài)原有2台小功率(lǜ)電機(jī)控製卷纜(lǎn)係統的運轉,解決雙電機控製的同步問題,同時在(zài)滿足(zú)功(gōng)率、電壓等技術要求的前提下,科學選型。
(2) 變頻器。按照電機的輸出電流(liú)、負載總功率、負載電(diàn)壓等級(jí),選(xuǎn)購1台較為成熟的變頻器產(chǎn)品,提高控製精度。
2.3 安裝調試
(1) 硬件安裝。改造硬件(jiàn)施工(gōng)包括原機械器件拆裝、新型(xíng)機(jī)械設備安(ān)裝以及電氣安裝3個階段。首先根據實(shí)際情況製定了卷纜卷筒、減速(sù)箱等機(jī)械大(dà)部(bù)件的吊裝(zhuāng)方案(àn),嚴格(gé)按照安全要(yào)求將原有機械(xiè)器件吊(diào)下更換為新型機械設備(bèi),根據設(shè)計(jì)方案焊接(jiē)主體框架(jià),按規範安裝各機械元件(jiàn),合理優化輻射電纜,規範接(jiē)線。
(2) 軟(ruǎn)件程序編寫。按照(zhào)設計思路,卷纜係統的(de)變頻器(qì)控(kòng)製由機車PLC係統進行編程來實現軟件控製。這樣操作簡單,並且控製過程準確有效,便於調(diào)試維修。程序的主要(yào)設計思路是:根據起升(shēng)機(jī)構的(de)運行情況,將卷纜係統分為(wéi)6種工況。通過橋吊(diào)主控係統采集設備(bèi)信息,經(jīng)過分析運算得(dé)出(chū)卷纜所(suǒ)處工況,輸出給變(biàn)頻器相(xiàng)應的(de)力矩給定(dìng),保(bǎo)證電纜在作業中保持良好(hǎo)的拉(lā)伸力(lì),從而不(bú)會對電纜產(chǎn)生損(sǔn)傷(shāng)。
3 結語
經過技術(shù)改造後,新型(xíng)卷纜係統(tǒng)在岸橋上運行穩定。在使用過程(chéng)中,整(zhěng)套係統故障率保持了一個較(jiào)低的水(shuǐ)平,設備(bèi)的(de)安(ān)全可靠性得到很(hěn)大的提(tí)升,基(jī)本(běn)避免(miǎn)了原係統內多種故障,達到了(le)預期效(xiào)果,保證了船舶計劃(huá)動態的兌(duì)現。同時整台設(shè)備節省費用年均3萬元,創造效益年均55836元,具有較大的(de)推(tuī)廣價值。